>
Fa   |   Ar   |   En
   یکپارچه‏ سازی حرارتی دو فرآیند زیر دمای محیط مایع ‏سازی گازطبیعی و جداسازی برودتی هوا  
   
نویسنده یاری جانی وحید ,طاهونی نسیم ,پنجه شاهی محمد حسن ,عباسی مژگان
منبع علوم و مهندسي جداسازي - 1401 - دوره : 14 - شماره : 2 - صفحه:67 -81
چکیده    هدف این تحقیق ارائه طراحی جدید یکپارچه برای دو واحد مایع‏سازی گازطبیعی و جداسازی هوای دو برجه هر یک با ظرفیت 60000 کیلوگرم بر ساعت است. ابتدا هر یک از این دو واحد منتخب، شبیه‏سازی و با هدف کاهش هزینه ‏های کلی سالانه، با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینه شدند. سپس جریان‏های دو فرآیند پایه از نظر حرارتی بررسی شده و پس از مشخص کردن جریان‏های موجود در ناحیه انتقال حرارت فرآیندی، طرحی برای یکپارچه ‏سازی فرآیندها ارائه شد. نتایج تحلیل حساسیت در واحد یکپارچه نشان داد که افزایش فشار خروجی کمپرسور c-5، افزایش فشار خروجی شیر فشارشکن vlv-5 و افزایش شدت جریان ایزوپنتان مبرد، هزینه‌های سالانه را کاهش و افزایش شدت جریان دیگر اجزای مبرد هزینه‌های سالانه را افزایش می‌دهد. در مرحله بعدی فرآیند یکپارچه در نرم‏افزار متلب بهینه شد. نتایج نشان داد با یکپارچه ‏سازی و استفاده بهینه از انرژی‏های موجود، مقدار کار مصرفی از 46.6 به 48.5 مگاوات افزایش می ‏یابد که باعث افزایش 4 درصدی هزینه عملیاتی کمپرسورها می‏شود؛ مقدار هزینه‏ سرمایه ‏گذاری از 245.2 به 218 میلیون دلار (11 درصد) کاهش می‏ یابد؛ و میزان هزینه‏ کل سالانه 1.2 میلیون دلار در سال کاهش می ‏یابد.
کلیدواژه واحد جداسازی هوا، مایع‏ سازی گازطبیعی، بهینه‏ سازی، یکپارچه ‏سازی حرارتی
آدرس دانشگاه تهران، دانشکدگان فنی, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه تهران، دانشکدگان فنی, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه تهران، دانشکدگان فنی, دانشکده مهندسی شیمی, ایران, دانشگاه تهران، دانشکدگان فنی, دانشکده مهندسی شیمی، انستیتو مهندسی نفت, ایران
 
   heat integration of two low-temperature processes: natural gas liquefaction and air separation unit  
   
Authors yarijani vahid ,tahouni nassim ,panjehshahi m. hassan ,abbasi mojgan
Abstract    this research aims to present a new integrated design for natural gas liquefaction and two-column air separation units, each of them with a capacity of 60,000 kg/h. first, each of these two selected units was simulated and optimized using genetic algorithm with the aim of reducing total annualized costs. then, the streams were thermally investigated and after identifying the streams participating in the process heat transfer area, the processes were integrated. the results of the sensitivity analysis of the integrated process indicated that by increasing the outlet pressure of the c-5 compressor, increasing the outlet pressure of the vlv-5 expansion valve and increasing the flow intensity of isopentane refrigerant, the annual cost decreases and by increasing the flowrate of other refrigerant components, the annual cost increases. in the next step, the integrated process was optimized using matlab software. the results showed that by integrating these two processes, the amount of the power consumed in the processes increases from 46.6 to 48.5 mw. this increase in power consumption increases the operating costs of the compressors by 4%, capital costs reduce from 246.2 to $218 million, which is reduced by approximately 11%, and the total annualized cost was reduced by $1.2 million /y.
Keywords air separation unit ,natural gas liquefactionoptimization ,heat integration
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved