>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر تعداد حفره بر بازده احتراقی و ضریب بازیافت فشار سکون در محفظه احتراق مافوق صوت  
   
نویسنده لاهیجانی محمد ,امامی سبحان
منبع سوخت و احتراق - 1399 - دوره : 13 - شماره : 1 - صفحه:98 -117
چکیده    با توجه به این‌که پایداری شعله در موتورهای اسکرم‌جت از چالش‌های اساسی پیش‌روی توسعه‌ی این‌گونه موتورهاست، در مطالعه‌ی حاضر به بررسی عددی تاثیر حفره در محفظه احتراق مافوق صوت یک اسکرم‌جت پرداخته شده است. در این شبیه‌سازی دو بعدی از مدل اغتشاشی kɛ استاندارد و مدل احتراقی واکنشگاه نیمه مخلوط (pasr) استفاده شده است. جریان هوا به‌صورت مافوق صوت و با عدد ماخ 2/05 به محفظه احتراق وارد می‌شود. سوخت هیدروژن نیز در شرایط صوتی و به‌طور متقاطع درون جریان هوا تزریق می‌شود. در این محفظه‌ احتراق، به منظور پایدارسازی شعله از حفره استفاده شده و تاثیر نحوه‌ قرارگیری حفره و تعداد حفره‌ها بر ساختار جریان، بازده احتراقی و ضریب بازیافت فشار سکون مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهد، با افزایش تعداد حفره‌ها از یک تا چهار، بازده احتراقی افزایش یافته اما ضریب بازیافت فشار سکون کاهش می‌یابد. برای پیکربندی با چهار حفره بازده احتراقی برابر 98% و ضریب بازیافت فشار سکون برابر 46/13% است که نسبت به پیکربندی تک‌حفره تقریباً با افزایش 26% بازده احتراقی و کاهش 10% ضریب بازیافت فشار سکون همراه است. بهترین عملکرد در پیکربندی‌های مورد مطالعه مربوط به محفظه احتراق با دو حفره موازی و دو پاشنده سوخت است.
کلیدواژه احتراق مافوق صوت، اسکرم‌جت، سوخت هیدروژن، حفره‌ی پایدار کننده شعله، بازده احتراقی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, گروه مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, گروه مهندسی مکانیک, ایران
پست الکترونیکی sobhan@pmc.iaun.ac.ir
 
   Effect of the number of cavity flameholders on combustion efficiency and pressure recovery factor in a supersonic combustion chamber  
   
Authors
Abstract    In the present research work, computational simulation of the multi cavity scramjet combustor has been performed by using the twodimensional compressible ReynoldsAveraged Navier Stokes (RANS) equations coupled with two equations standard kɛ turbulence model as well as PaSR model for combustion modeling. In this combustion chamber, the supersonic air with Mach number of 2.05 flows in the enclosure, and the transverse hydrogen fuel injection is employed at sonic condition. The cavity is used to stabilize the flame in the combustor and the effect of cavity location and also the number of cavities on flow structure, combustion efficiency, and pressure recovery factor are studied. The results show that by increasing the number of cavities from one to four, the combustion efficiency is increased but the pressure recovery factor decreases. For the fourcavity configuration, the combustion efficiency is around 98% and the pressure recovery factor is 46.13%, which shows 26% increase in the combustion efficiency and 10% decrease in the pressure recovery factor as compared with the singlecavity. In the considered configurations, the best performance is achieved by the parallel dualcavity with twoinjection combustor.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved