|
|
بررسی کارایی هودهای سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گردوغبار fe2o3 در فرایند سرند اکساید واحد آهن سازی یکی از صنایع فولاد
|
|
|
|
|
نویسنده
|
جمشیدی راستانی مهدی ,بهرامی عبدالرحمن ,محمودی آلاشتی شیوا ,راست بالا ناهید ,رسالتی شهره ,حسینی سمیه
|
منبع
|
مهندسي بهداشت حرفه اي - 1393 - دوره : 1 - شماره : 3 - صفحه:9 -18
|
چکیده
|
زمینه وهدف: سیستم تهویه مکنده موضعی از رایج ترین روش های کنترل مهندسی جهت کنترل عوامل شیمیایی در محیط های شغلی محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین راندمان هودهای تهویه در کنترل گردوغبار fe2o3 در فرآیند سرند اکساید واحد آهن سازی یکی از صنایع فولاد انجام شد. روش بررسی: : سیستم تهویه مکنده موضعی مورد بررسی در این مطالعه توصیفی، دارای شبکه کانال کشی گسترده با 17 هود بود. ابتدا تغییرات و تناقضات سیستم و فرایند با اسناد (نقشه های سیستم) مقایسه و سپس به منظور ارزیابی راندمان هر هود، با استفاده از روش niosh 500 ، غلظت گردوغبار در کنار هر هود (منبع)، در دو وضعیت تهویه خاموش و روشن (با سه بار تکرار)، اندازه گیری شد . یافته ها: : نتایج آزمون آماری تفاوت معنی داری بین غلظت های آلاینده در دو حالت خاموش و روشن سیستم تهویه، در 7 هود از مجموع 17 هود، نشان داد( pvalue<0.05 ). هود محصور در محل ریزش مواد از تانک داخل فیدر، با راندمان 85% و غلظت mg/m3 5/1 ± 3/3 دارای بیشترین راندمان و دو هود، یکی محصور در محل ریزش مواد از فیدر داخل سرند و دیگری هود محصور نشده در موضع ریزش مواد از نوار نقاله به نوار نقاله (سایز ریز زیرین سرند)، هر دو با راندمانی حدود 2% و غلظت های mg/m3 5/73 ± 2/243 و 1339 ± 4/3462 در وضعیت روشن دارای کمترین راندمان بودند. همچنین بیشترین غلظت آلاینده مربوط به هود محصور نشده در محل ریزش گندله از روی نوار نقاله داخل تانک در وضعیت روشن با غلظت g/m3 03/5 و راندمان 7% بود.. نتیجه گیری: هودهای تهویه موضعی مورد ارزیابی کارایی لازم را نداشته و دارای راندمان متفاوتی بودند. حتی برخی به علت برگشت آلاینده از هود به محیط کار دارای راندمان منفی بودند .
|
کلیدواژه
|
تهویه مکنده موضعی، صنعت فولاد، کارایی
|
آدرس
|
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران, دانشگاه علوم پزشکی همدان, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران, دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران, دانشگاه علوم پزشکی گلستان, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Efficiency Assessment of Local Exhaust Ventilation Hoods System for Control of Fe2O3 Dust in the process of Oxide Screen Unit at iron making in steel industry
|
|
|
Authors
|
Mahdi Jamshidi Rastani ,Abdolrahman Bahrami ,Shiva Mahmudi Alashti ,Nahid Rastbala ,shoreh resalati ,Somayeh Hasani
|
Abstract
|
Background Objectives : Local exhaust ventilation system (LEV) is one of the most common engineering controls methods for the chemical agents in workplaces. This study aimed to determine the efficiency assessment of the LEV system for control of Fe2O3 dust in the process of oxide screen unit at iron making in steel industry . Methods : The LEV system with an extensive network of ducting including 17 hoods was investigated in a crosssectional study. The First, variations and contradictions of the system and process were compared versus documentation (system plans), then hood Efficiency Assessment accomplished by using of the dust concentration measurement besides of the each hood (source), at two status ON and OFF of LEV system (Repeat three times), by NIOSH 500 method. Results : Result of statistical test between the concentration of pollutants at two status ON/OFF of LEV system, in 7 of 17 hoods, didn rsquo;t show significantly different (P <0.05). Enclosed hood at the material falling from the tank to the feeder, with 85% efficiency and 3.3 plusmn;1.5mg/m3 concentration at ON status was the highest efficiency. Two hoods, one enclosed hood at material falling from the Feeder into the screen and other unenclosed at material falling from conveyor to conveyor (small size at below screen), both with 2% efficiency and the 243.2 plusmn;73.5 and 3462.4 plusmn;1339 mg/m3 concentration demonstrated the lowest efficiency at ON status. Also the highest concentration of contaminants was at the unenclosed hood installed in the place of pellets falling from the conveyor into the tank with 5.03g/m3 and efficiency of 7%. Conclusion : The few hoods of the investigated LEV did not have appropriate performance and had different efficiency. Even, some hoods (branches) show negative efficiency due to return of contaminant from the hood to workplace area.
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|