|
|
بررسی تحلیلی عملکرد الگوریتمهای فرا ابتکاری بر بهینهسازی عملکرد کنترلر پهپاد چهارروتوره
|
|
|
|
|
نویسنده
|
شهبازی حامد ,تیکنی وحید
|
منبع
|
دانش و فناوري هوافضا - 1395 - دوره : 5 - شماره : 2 - صفحه:55 -66
|
چکیده
|
با توجه به مدل دینامیکی غیرخطی و کوپل پهباد چهارروتوره، طراحی کنترلر برای آن با تعداد زیادی از پارامترهای طراحی بههم وابسته درگیر است. در این مقاله کاربرد الگوریتمهای فرا ابتکاری برای طراحی و بهینهسازی پارامترهای کنترلر pid برای پهباد چهارروتوره بررسی شده است. برای این منظور سه روش بهینهسازی ازدحام ذرات، جستجوی هارمونی و الگوریتم ژنتیک انتخاب شده است. روش ازدحام ذرات با بهینهسازی بهتر بهره های کنترلی، در نهایت با کاهش بیشتر تابع هزینه نسبت به سایر الگوریتم های تکاملی پاسخ مناسبتری میدهد. یک مجموعه آزمایشگاهی دو درجه آزادی شامل حسگرهای شتابسنج و ژیروسکوپ بههمراه میکروکنترلر برای پیاده سازی کنترلر زاویه ای pid طراحی و ساخته شده است. با توجه به اینکه داده های آزمایشگاهی خطا و نوفه دارند، از فیلتر کالمن برای کاهش نوفه حسگر استفاده شده است. در نهایت استفاده از فیلتر کالمن برای فیلتر دادههای آزمایشگاهی به کنترل زاویهای مناسب مجموعه منجر شده است.
|
کلیدواژه
|
کنترل ,فیلتر کالمن ,الگوریتم فرا ابتکاری ,پهپاد چهارروتوره ,بهینهسازی
|
آدرس
|
دانشگاه اصفهان, دانشکده فنی و مهندسی, ایران, دانشگاه اصفهان, دانشکده فنی و مهندسی, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|