>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه عددی اثرات کنترل جریان به وسیله جت مولد گردابه پالسی بر جریان آشفته روی یک ایرفویل  
   
نویسنده عبدالهی‌پور سهیلا
منبع دانش و فناوري هوافضا - 1402 - دوره : 12 - شماره : 2 - صفحه:79 -97
چکیده    در این مقاله کنترل جدایش جریان به وسیله عملگر جت مولد گردابه پالسی روی یک ایرفویل با مقطع nasa sc(2)-0714 در جریان با رینولدز 106×1، به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفته است. جریان جت پالسی با فرکانس 40 هرتز و سیکل کاری 50 درصد از یک شکاف خارج می‌شود. شبیه‌سازی در زوایای حمله 14، 16 و 18 درجه در حوالی زاویه واماندگی انجام شده است. برای درک بهتر از چگونگی عملکرد جت مولد گردابه پالسی، اثرات ناشی از جت هوای ناپایا روی مشخصات لحظه‌ای و متوسط‌گیری زمانی جریان استخراج شده و تغییرات فیزیکی و الگوی گردابه‌ای جریان روی سطح ایرفویل مطالعه شده است. نتایج نشان می‌دهد تحریک جریان توسط عملگر جت پالسی در زاویه حمله 14 و 16 درجه، جدایش جریان را با موفقیت به تاخیر انداخته است. در نتیجه راندمان آیرودینامیکی مقطع بال به ترتیب 14.8 و 33.2 درصد افزایش می‌یابد. همچنین در زاویه حمله 18 درجه که در منطقه پسا واماندگی قرار دارد، تحریک کنترلی، جدایش جریان بزرگ روی ایرفویل را حذف کرده و جریان در قسمت قابل توجهی از وتر ایرفویل، به سطح ایرفویل متصل می‌شود.
کلیدواژه کنترل جریان، جریان آشفته ناپایا، جت مولد گردابه پالسی، شبیه‌سازی عددی، راندمان آیرودینامیکی، مشخصات لحظه‌ای
آدرس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, پژوهشگاه هوافضا, ایران
پست الکترونیکی sabdolahi@ari.ac.ir
 
   numerical investigation of the flow control by a pulsed vortex generator jet on the turbulent flow of an airfoil  
   
Authors abdolahipour soheila
Abstract    in this article, the flow separation control by the vortex generator jet actuator on an airfoil with nasa sc(2)-0714 cross-section in the flow with reynolds 1×106 has been numerically investigated. the pulsed jet has a frequency of 40 hz and a duty cycle of 50%. the simulation has been done at the angles of attack of 14, 16 and 18 degrees where the flow separation on the airfoil surface starts and then comes to a stall condition. in this research, in order to better understand how the pulsed vortex generator jet works, the effects of the unsteady jet on the instantaneous and time-averaged flow characteristics are extracted and the vortices pattern of the flow on the airfoil surface has been investigated. the results indicate that the actuation effectively delays the flow separation at the angles of attack of 14 and 16 degrees. as a result, the aerodynamic efficiency of the wing section increases by 14.8% and 33.2%, respectively. at the angle of attack of 18 degrees, which is in the post-stall condition, the actuation eliminates the massive flow separation and the flow attaches to the surface in a significant part of the airfoil chord.
Keywords flow control ,pulsed vortex generator jet ,numerical simulation ,unsteady turbulent flow ,aerodynamic efficiency
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved