|
|
مطالعهی عددی و تجربی تولید آنتروپی در یک ورودی هوای فراصوتی در عدد ماخ طراحی
|
|
|
|
|
نویسنده
|
معادی رضا ,سبزعلی حسین ,سپاهی یونسی جواد
|
منبع
|
مكانيك سازه ها و شاره ها - 1398 - دوره : 9 - شماره : 1 - صفحه:139 -152
|
چکیده
|
در این مطالعه کیفیت جریان در یک ورودی هوای فراصوتی تقارنمحوری از نوع تراکم ترکیبی که برای عدد ماخ 2.0 طراحی شده، بهصورت تجربی و عددی بررسی شده است. حل عددی بهمنظور درک بهتر آرایش امواج ضربهای در درون ورودی انجام شده است. ورودی هوا به علت وجود امواج ضربهای و لایه مرزی، همواره دارای بازگشتناپذیری است. یکی از ابزارهای مفید برای بررسی کیفیت هوای ورودی به موتور، بررسی آنتروپی تولید شده در اثر عوامل مختلف است. در این مطالعه پس از صحتسنجی نتایج حاصل از شبیهسازی عددی به کمک نتایج تجربی، ورودی موردنظر در نسبت پسفشارهای مختلف از نظر تولید آنتروپی بررسی شده است. نتایج نشان میدهند که با کاهش طول شبهامواج ضربهای، نرخ تولید آنتروپی جریان به مقدار قابلملاحظهای کاهش پیدا میکند. در مرحله بعدی تاثیر نوسانات فشاری جریان بر تولید آنتروپی مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد که نوسانات فشاری میتواند تاثیر قابلملاحظهای بر برگشتناپذیری جریان داشته باشد. با توجه به نتایج بهدستآمده با افزایش نسبت انسداد ورودی از 55% به 62.5%، به علت کاهش طول شبهامواج ضربهای، کاهش جدایش جریان در انتهای ورودی و کاهش نوسانات فشاری، نرخ تولید آنتروپی جریان به اندازهی %33 کاهش پیدا میکند.
|
کلیدواژه
|
ورودی فراصوتی، قانون دوم ترمودینامیک، تولید آنتروپی، تداخل امواج ضربهای با لایه مرزی، شبه امواج ضربهای
|
آدرس
|
دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه مکانیک, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه مکانیک, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده مهندسی, گروه مکانیک, ایران
|
پست الکترونیکی
|
jsepahi@um.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numerical and Experimental Investigation of Entropy Generation in a Supersonic Air Intake at Design Mach number
|
|
|
Authors
|
Maadi Seyed R. ,Sabzali H. ,Sepahi-Younsi J.
|
Abstract
|
The flow quality inside a supersonic axisymmetric mixed compression air intake designed for the freestream Mach number of 2.0 has been investigated experimentally and numerically in this study. The numerical study was used to analyze the shock configurations inside the intake. The flow in a supersonic intake is always irreversible due to the shock waves and boundary layers. A useful tool for studing flow quality entering the engine is the investigation of entropy generation due to various factors. In this study, the accuracy of the numerical results is evaluated by the experimental data at first and then the entropy generation inside intake is studied for different back pressures. Results indicated that reduction of the pseudoshock length results in the significant decrease of entropy generation. Furthermore, role of the pressure fluctuations in the entropy generation was examined and it is observed that pressure fluctuations could have a significant effect on the irreversibility of the flow. According to the results, by increasing the exit blockage ratio from 55% to 62.5%, the rate of entropy generation will be reduced by 33% due to the reduction of peusoshock length, reduction in the flow separation at the end of diffuser and reduction of pressure fluctuations.
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|