>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عددی مکانیزم مکش و دمش هوا جهت کنترل جریان غیر فعال بر روی ایرفویل توربین بادی  
   
نویسنده مرتضوی مهدی ,رزاقی رضا
منبع مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز - 1400 - دوره : 51 - شماره : 3 - صفحه:201 -210
چکیده    پدیده جدایش یکی از عوامل مهم در اتلاف انرژی جریان روی پره توربین بادی بوده و جلوگیری از رخ دادن این پدیده در افزایش بازدهی این سیستم ها بسیار موثر است. در این مطالعه جریان دو بعدی حول ایرفویل مقاطع نزدیک به ریشه پره توربین بادی شبیه سازی شده است. اساس حل معادلات بر مبنای پایه فشار و مبنای زمانی محاسبات بصورت گذرا در نظر گرفته شده است. به منظور حل معادلات آشفتگی از رهیافت rans و از مدل آشفتگی kω sst استفاده گردیده است. نتایج عددی تطابق قابل قبولی را با داده های آزمایشگاهی دارد. سپس به منظور کنترل جدایش جریان و افزایش نسبت ضرایب برآ به پسا، یازده مکانیزم مرتبط با ایده مکش و دمش جریان طراحی و بررسی شده  است. همچنین، طراحی بهینه برای سایر زوایای حمله مرتبط بررسی گردیده است. نتایج مطالعه بهبود عملکرد ایرفویل مرجع را نشان می دهد به طوریکه طراحی بهینه نسبت به حالت مرجع 38% بهبود ضریب برآ و 36% بهبود ضریب پسا را به همراه دارد و جدایش جریان به کلی برطرف شده است.
کلیدواژه کنترل جریان، مکش و دمش، ایرفویل توربین بادی، جدایش جریان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار, گروه مهندسی مکانیک و هوافضا, ایران
پست الکترونیکی r.razaghi@iau-garmsar.ac.ir
 
   Numerical investigation of air suction and blow mechanism for passive control flow over a wind turbine airfoil  
   
Authors Mortazavi Mehdi ,Razaghi Reza
Abstract    Flow separation phenomena near root regions of wind turbine blades is one of the main factors of energy loss in these machines, and preventing it from taking place is considered impactful in efficiency increase for these systems. In this study, through utilization of a 2d incompressible CFD solver, 2D flow around the airfoils used near rout regions of a wind turbine has been analyzed. The governing equations have been considered to be solved through pressurebased and transient form. The RANS approach with kω SST turbulence model have been employed in order to solve the turbulence equations. Good agreement was observed with numerical results and experimental data. In the next step 11 different flow controlling designs have been devised and investigated; eventually, the final design meets the needs for flow separation control and lift to drag ratio increase. Then, the optimum design was tested with different angles of attack and the result demonstrated that the performance of the base airfoil has been ameliorated significantly. In comparison with the base case, 38% and 36% increases in lift and drag coefficients has been achieved respectively while the separation phenomena have been absolutely diminished.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved