|
|
تحقیق شبیه سازی سه بعدی زمانبندی پاشش سوخت و مقدار نسبت چرخش بر شاخص همگنی مخطوط ، احتراق ، و آلایندگی موتور
|
|
|
|
|
نویسنده
|
تقوی فر هادی
|
منبع
|
مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز - 1399 - دوره : 50 - شماره : 3 - صفحه:17 -24
|
چکیده
|
برای ایجاد شرایط مطلوب منجر به برقراری مخلوط استوکیومتری، عوامل زمانبندی پاشش سوخت و شدت چرخش هوا در حالت ترکیبی در این پروژه آنالیز شدهاند و جواب بهینه منجر به ایجاد حداکثر احتراق و حداقل آلایندگی معرفی میشوند. نتایج عددی به دست آمده برای حالت پایه با نتایج تجربی در توافق خوبی هستند و حاکی از قابلیت اطمینان به مدل ایجاد شده میباشد. برطبق نتایج برگرفته از این مطالعه، پاشش زودهنگام 712 ca باعث ایجاد شاخص همگنی بزرگتری میشود و اثر شدت چرخش بر شاخص همگنی erui در پاششهای زودهنگام محسوستر و بارزتر از پاشش دیرهنگام و متاخر است. از نقطه نظر آلایندگی نیز پاشش دیرهنگام توصیه میشود چرا که قادر به کاستن توامان هر دو آلاینده دوده و nox میباشد. در حالت کلی میتوان بیان کرد که حالت ترکیبی 712 ca 1200 1/min حالت بهینه برای احتراق و 723 ca 1500 1/min ایدهآل برای کاستن از آلایندگی است. با توجه به نتایج به دست آمده میتوان اقدام به تنظیم ecu در موتور جهت تنظیم نحوه پاشش و شدت چرخش هوای دورانی داخل موتور نمود تا به نتایج دلخواه رسید.
|
کلیدواژه
|
موتور دیزل پرسرعت، زمانبندی پاشش سوخت، شاخص همگنی نسبت هم ارزی، شدت چرخش اولیه
|
آدرس
|
دانشگاه ملایر, گروه مهندسی مکانیک, ایران
|
پست الکترونیکی
|
haditaghavifar@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Investigation of 3D simulation of fuel injection timing and swirl ratio on mixture uniformity index, combustion, and emissions of diesel engine
|
|
|
Authors
|
Taghavifar Hadi
|
Abstract
|
Fitness for Service (FFS) methodology assessment of defective pipes and pressure vessels in oil and gas industries is offered in API579 standard. The defective pipes operation are allowed just if they have been evaluated based on FFS method and their operating pressure has been confirmed whether the defects caused by cracks or different corrosion types. Through the current study FFS evaluation procedure was benefited to find the safe operating pressure for a 16 inches defective pipe consisting a local metal loss defect (Max. depth of 8mm) with an internal pressure of 33 MPa. Furthermore, the time needed for the next FFS examination had been presented. The analyzed pipe was about 4 years in service and is located in an injection line of a natural gas reservoir. The required experimental data related to the thickness of this pipe were collected using phased array ultrasonic test on the operating site. The results indicated that the defective pipe could operate well in service for next two years without any demands for repair or replacement.
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|