|
|
مطالعه عددی تاثیر قطر و تعداد پره ایمپلر پمپهای نفتی غوطهور درون چاهی بر عملکرد پمپ
|
|
|
|
|
نویسنده
|
حسینی پرست مهدی ,فلاح صالح ,قدیری دهکردی بهزاد
|
منبع
|
مجله مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز - 1399 - دوره : 50 - شماره : 3 - صفحه:31 -40
|
چکیده
|
پمپ های گریز از مرکز در صنایع مختلف به ویژه صنایع نفتی کاربرد فراوان دارند. از این رو بررسی الگوی جریان درون پمپ و تغییر رفتار جریان ناشی از تغییرات هندسی پمپ به منظوره بهبود طراحی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله، جریان سهبعدی در پمپ esp که یک پمپ گریز از مرکز غوطه ور درون چاهی می باشد شبیهسازی عددی شده و اثر قطر و تعداد پره ایمپلر بر عملکرد آن ارزیابی شده است. برای مدلسازی حرکت نسبی ایمپلر و دیفیوزر از روش قابهای مرجع چندگانه و برای ارتباط میان آنها از رابط روتور ایستا بهره گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که با افزایش قطر ایمپلر هد پمپ افزایش یافته و راندمان کاهش می یابد و کاهش قطر اثر معکوس دارد. تغییرات بوجود آمده با افزایش و کاهش قطر به ترتیب به دلیل تغییر در زاویه خروجی جریان و افزایش تلفات اصطکاکی مرتبط میباشند. همچنین، نتایج نشان دادند که افزایش تعداد پره ایمپلر باعث افزایش هد و کاهش راندمان می گردد. این تغییرات درنتیجه افزایش سطوح انتقال انرژی به سیال و همچنین افزایش تلفات اصطکاکی رخ داده است.
|
کلیدواژه
|
پمپ ای.اس.پی.، پمپ نفتی، ایمپلر، هد، راندمان
|
آدرس
|
دانشگاه تربیت مدرس, گروه مهندسی هوافضا, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه مهندسی هوافضا, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, گروه مهندسی هوافضا, ایران
|
پست الکترونیکی
|
ghadirib@modares.ac.ir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Numerical study of effect of the diameter and Number of blades of impeller of down hole submersible oil pump on the pump performance
|
|
|
Authors
|
|
Abstract
|
Fitness for Service (FFS) methodology assessment of defective pipes and pressure vessels in oil and gas industries is offered in API579 standard. The defective pipes operation are allowed just if they have been evaluated based on FFS method and their operating pressure has been confirmed whether the defects caused by cracks or different corrosion types. Through the current study FFS evaluation procedure was benefited to find the safe operating pressure for a 16 inches defective pipe consisting a local metal loss defect (Max. depth of 8mm) with an internal pressure of 33 MPa. Furthermore, the time needed for the next FFS examination had been presented. The analyzed pipe was about 4 years in service and is located in an injection line of a natural gas reservoir. The required experimental data related to the thickness of this pipe were collected using phased array ultrasonic test on the operating site. The results indicated that the defective pipe could operate well in service for next two years without any demands for repair or replacement.
|
Keywords
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|