|
|
بهبود پاسخ دینامیکی ژنراتور القائی دوسو تغذیه در برابر ولتاژ پایین شبکه به کمک سیستم کنترلی مبتنی بر حالت لغزش انتگرالی با مرجع توان راکتیو متغییر
|
|
|
|
|
نویسنده
|
مقدسی حمید ,مرادیان محمدرضا
|
منبع
|
روش هاي هوشمند در صنعت برق - 1402 - دوره : 14 - شماره : 55 - صفحه:12 -26
|
چکیده
|
در این مقاله به منظور بهبود پاسخ دینامیکی ژنراتور القایی دوسوتغذیه (dfig)، یک سیستم کنترلی جدید مبتنی بر کنترلکننده سطح لغزش پیشنهاد شده است. به این منظور کنترل مستقل توانهای اکتیو و راکتیو خروجی ژنراتور از طریق یک کنترلکننده مد لغزشی (smc) که در برابر اغتشاشات خارجی و نامعینیهای سیستم مقاوم است، کنترل می گردد. برای بهبود عملکرد کنترل در حالت ماندگار، مدل انتگرالی کنترلکننده مد لغزشی (ismc) و برای بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پائین (lvrt) ژنراتور در شرایط وقوع خطا، کنترلکننده توان راکتیو با مرجع متغیر مبتنی بر کنترلکننده متناسب-انتگرال گیر (pi) پیشنهاد شده است. عملکرد کنترلکننده پیشنهادی در مدت زمان ردیابی توان مرجع، با دو سیستم کنترلی دیگر که مرجع ثابتی برای توان راکتیو داشته و مبتنی بر کنترل کننده های smc و pi هستند در 9 حالت مختلف خطا مقایسه شده است. خطاهای تک فاز به زمین، دو فاز به زمین و سه فاز به زمین در حالت های زیر سنکرون، سنکرون و فوق سنکرون حالت های مختلف مورد نظر در مقایسه سیستم های کنترلی هستند. نتایج شبیهسازی با استفاده از نرم افزار سیمولینک متلب، نشان دهنده رفتار حالت گذرای مناسب تر و به ویژه فراجهش های کمتر جریان، ولتاژ لینک dc و توان اکتیو خروجی در سیستم کنترل پیشنهادی در مقایسه با دو سیستم دیگر در شرایط وقوع انواع خطا بوده است.
|
کلیدواژه
|
ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه، قابلیت عبور از ولتاژ پایین، کنترل مستقل توان، کنترلکننده مد لغزشی
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, دانشکده مهندسی برق, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد, مرکز تحقیقات ریز شبکه های هوشمند, ایران
|
پست الکترونیکی
|
moradian54@gmail.com
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dynamic response and low-voltage ride-through improvement for a dfig, using an integral sliding mode controller with an adjustable reactive power reference value
|
|
|
Authors
|
moghadasi hamid ,moradian mohammadreza
|
Abstract
|
in this paper, a sliding mode controller with an adjustable reactive power reference value is proposed. to improve the performance of the controller in a steady-state, an integral sliding mode control is designed and used. in addition, to improve the low-voltage ride-through capability in the fault condition, a reactive power controller with an adjustable reference value is proposed. the performance of this control system, during the power track, is compared with two other control systems that have a fixed reference for reactive power and are based on smc and pi controllers in 9 different fault modes. these 9 different modes include one-phase, two-phase, and three-phase short circuit faults in the sub-synchronous, synchronous, and super-synchronous mode of operation for dfig. the proposed method has been implemented in simulink/matlab software. the simulation results confirm the capability and effectiveness of the proposed control system in comparison with two other aforementioned control systems.
|
Keywords
|
decoupled power control ,doubly fed induction generator ,low-voltage ride-through ,sliding mode control
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|