>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعه تاثیر موقعیت عملگر جت مصنوعی در به تاخیر انداختن واماندگی ایرفویل مافوق بحرانی  
   
نویسنده نجفی احسان ,سید شمس طالقانی آرش ,عبدالهی پور سهیلا
منبع مهندسي هوانوردي - 1401 - دوره : 24 - شماره : 1 - صفحه:83 -96
چکیده    هدف از مطالعه حاضر به تعویق انداختن واماندگی و افزایش عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل مافوق بحرانی nasa gaw(2) با استفاده از عملگر جت مصنوعی است. در این پژوهش، حرکت دیافراگم و جریان خروجی حاصل از عملگر جت مصنوعی به صورت عددی و با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت شبیه‌سازی شده است. شبیه سازی جریان به وسیله حل معادلات ناویراستوکس در شرایط جریان آشفته و ناپایا در محدوده جریان زیرصوت انجام شد. قبل از شبیه‌سازی عملگر جت مصنوعی، ابتدا جریان در اطراف ایرفویل غیرکنترلی به صورت عددی شبیه‌سازی شده و خصوصیات آیرودینامیکی ایرفویل با نتایج تجربی موجود مقایسه و اعتبارسنجی شده است. در گام بعد تاثیر عملگر جت مصنوعی در به تاخیر انداختن جدایش ناحیه واماندگی و افزایش عملکرد آیرودینامیکی به صورت عددی شبیه‌سازی شد. از بین پارامترهای موثر در کارایی عملگر، محل قرارگیری عملگر روی ایرفویل مورد مطالعه عددی قرار گرفته است. در این پژوهش، شبیه‌سازی جت مصنوعی در سه موقعیت 12، 20 و 30 درصد طول وتر ایرفویل برای شناسایی مکان بهینه روی ایرفویل انجام شد. از بین سه موقعیت مورد مطالعه مکان 30% در همه زوایای حمله توانست ضریب برآی بیشتری نسبت به بیشینه ضریب برآ در حالت غیرکنترلی به دست دهد. بیشترین مقدار ضریب برآ با استفاده از کنترل جریان در زاویه حمله 18 درجه با 6% افزایش ضریب برآ نسبت به حالت غیرکنترلی دیده می‌شود. همچنین ضریب پسا در موقعیت 30% طول وتر و زاویه حمله 20 درجه، 26% نسبت به حالت غیرکنترلی کاهش یافت.
کلیدواژه عملگر جت مصنوعی، کنترل جریان، ایرفویل مافوق بحرانی، عملکرد آیرودینامیکی، جدایش
آدرس پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, ایران, پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, ایران, پژوهشگاه هوافضا، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, ایران
پست الکترونیکی sabdolahipour@gmail.com
 
   Investigation of synthetic jet actuator position in delaying separation of a supercritical airfoil  
   
Authors Najafi Ehsan ,Shams Taleghani Arash ,Abdolahipour Soheila
Abstract    The aim of present study is to delay stall and increase the aerodynamic performance of NASA GAW (2) supercritical airfoil by using a synthetic jet actuator. In this research, the diaphragm movement and the generated jet flow of the actuator are numerically simulated using Fluent software. The flow simulation was performed by solving the NavierStokes equations under turbulent and unsteady flow conditions in the subsonic flow. Before simulating the actuator, the flow around the based airfoil is first numerically simulated and aerodynamic properties of the airfoil are compared and validated with existing experimental results. In the next step, the effect of the synthetic jet actuator in delaying separation in stall region and increasing aerodynamic performance is numerically simulated. The location of the actuator on the airfoil has been studied. In this study, synthetic jet simulations were performed in three locations of 12, 20 and 30% of the airfoil chord length to identify the optimal location for actuation. The location of 30% of airfoil chord length at all angles of attack was able to provide a higher CL than the maximum CL in the based airfoil. The highest value of the lift can be seen by using the flow control at an angle of attack of 18 degrees with a 6% lift increment compared to the based airfoil. Also, the drag coefficient in the position of 30% of the chord length and the angle of attack of 20 degrees decreased by 26% compared to the based airfoil.
Keywords
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved