>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی دریامانی یک شناور با فرم سینه مورب به روش آزمایش مدل  
   
نویسنده عسکری سیار مجید ,عسکریان خوب ابوالفتح ,اکبری وکیل آبادی کریم ,قاسمی حسن
منبع مهندسي دريا - 1399 - دوره : 16 - شماره : 31 - صفحه:123 -130
چکیده    این مقاله به بررسی حرکات هیو و پیچ یک شناور با فرم سینه معکوس می پردازد. نتایج تجربی از طریق آزمایش دریامانی با دو مدل از سری مدل‌های رفرنس na8-14 bsra بدست آمده است که یک شناور صیادی تحت استاندارد مرکز تحقیقات کشتی بریتانیا است. فرم سینه مدل ها بصورت سینه معکوس با دو زاویه معکوس 45 و 60 درجه باز طراحی شده است. آزمایش‌های متفاوت در سرعت‌های 0.6، 0.9 و 1.2 متر بر ثانیه بر روی مدل انجام شده است. امواج تولید شده در حوضچه برای انجام آزمایش‌ها، امواج منظم با طول موج های بین 0.6 تا 1.6 طول مدل به فواصل 0.2 طول مدل با دامنه موج 35 میلی متر می‌باشد. رائوی هیو و پیچ شناور در مقابل فرکانس‌های بی‌بعد ارائه گردیده است. نتایج نشان داد که با کاهش زاویه سینه مدل به 45 حرکات مدل بهبود پیدا می کند. نتایج همچنین نشان داد اندرکنش حرکات مدل با یکدیگر باعث ایجاد نقاط ماکزیمم و مینیمم محلی بر روی پاسخ‌ها می‌شود.
کلیدواژه دریامانی، شناور با فرم سینه مورب، تست مدل، حرکات هیو و پیچ، رائو(rao)
آدرس دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره), ایران, دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره), دانشکده مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره), دانشکده مهندسی مکانیک, ایران, دانشگاه صنعتی امیرکبیر, دانشکده مهندسی دریا, ایران
پست الکترونیکی hmaaa2002@gmail.com
 
   The Seakeeping Investigation of an Inverted Bow Hull by Experimental Method  
   
Authors Askary Sayar Majid ,Askarian khob Abolfath ,Akbari Vakil Abadi Karim ,Ghassemi Hassan
Abstract    This paper investigates the heave and pitch motion responses of an inverted bow hull. The experimental data were obtained from seakeeping tests with two scaled models of reference fishing vessel NA814 BSRA. The bow shape of the models is redesigned by inverted shape in two angles of 45 and 60 degrees. Several tests were conducted on the models at different speeds of 0.6, 0.9, and 1.2.m/s. Generated waves in the towing tank are of the regular type with the wavelength changing from 0.6L to 1.6L by an increment of 0.2L m. The amplitude of the waves was equal to either 35 mm. The heave and pitch response amplitude operator (RAO) versus no dimensional frequencies are presented. The investigations demonstrated that by decreasing inversion angle of bow to 45 degrees motions of the model improved. The results also showed that the interactions between the motions responses leads to the frequent appearance of ldquo;Kinks rdquo; in a coupled form with the responses of other motions.
Keywords Seakeeping ,inverted bow hull ,model test ,heave and pitch motions
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved