|
|
بررسی جامع کارخانه تصفیه آب یکی از میدان های نفتی ایران برای افزایش عملکرد و بهره وری آن
|
|
|
|
|
نویسنده
|
شکراله زاده سکینه ,آشوری سمانه ,زاهد زاده محمد ,رادمهر مژگان ,رعایایی عماد
|
منبع
|
شيمي و مهندسي شيمي ايران - 1393 - دوره : 33 - شماره : 1 - صفحه:77 -87
|
چکیده
|
یکی از موثرترین رو شهای ازدیاد برداشت از مخزنهای نفتی و نگهداری فشار مخزن، تزریق آب می باشد و کیفیت آب تزریقی مهمترین عامل در موفقیت آمیز بودن عملیات سیلابزنی میباشد. از مسایل و مشکلهای مهم به هنگام تزریق آب، خوردگی و بسته شدن مخزن می باشد که سبب کاهش تزریق پذیری مخزن و افزایش هزینه های عملیاتی می شود. بنابراین هدف اصلی کارخانه های تصفیه آب کنترل عاملهای اساسی آب مانند ذره های جامد معلق، اکسیژن محلول، باکتریها و مواد محلول رسوبزا می باشد. در این مقاله مراحل تصفیه آب در یک کارخانه تزریق آب دریا از دیدگاه خوردگی و مدیریت مواد شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور بازنگری و ارزیابی مرحله به مرحله سامانه تزریق آب که شامل 40 کیلومتر خط لوله، تصفیه 3 مرحلهای, برج هوازدا و مواد شیمیایی می باشد انجام شده است. این کارخانه که 28 سال از فعالیت آن می گذرد آب تزریقی مورد نیاز دو میدان را تامین می کند. در طول این سالها به دلیل خوردگی و کنترل نشدن ذرههای جامد معلق، به سامانه و مخزن آسیب و خسارت وارد شده است. همچنین یکی از نقاط ضعف مهم این سامانه،نبود سامانه پایش خوردگی میباشد که هرگز مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته است. بر اساس اطلاعات میدانی و آزمونهای آزمایشگاهی، مشکلهای مهم موجود در سامانه تزریق آب ناشی از تصفیه نامناسب، حضور رسوبها و نیز باکتری احیاکننده سولفات می باشد. با توجه به نفوذپذیری لایه تولیدی مخزن، کمترین اندازه صافی می بایست µm 2 باشد؛ در حالی که در کارخانه µm 10 میباشد. استفاده از اکسیژنزدای نامرغوب ( آمونیوم بی سولفیت) در غلظت بیش از حد نیاز در برج هوازدا، سبب افزایش غلظت یون سولفات و در نتیجه تشکیل رسوب کلسیم سولفات می شود. چگونگی به کارگیری بازدارنده های رسوب و خوردگی و نیز مواد باکتری کش برای به دست آوردن بیشترین بازده و کارایی به طور جزیی بررسی شده است. در این مقاله با استفاده از روش استاندارد nace tm0299-99 ، سامانه پایش خوردگی بر مبنای نقاط حساس چرخه تزریق آب طراحی و معرفی شده استکه با توجه به شباهت کلی تمامی سامانه های تزریق آب، سامانه پایش طراحی شده در سایر میدانها نیز قابل استفاده می باشد. همچنین مشخص شد که با کمی تغییر در محل تزریق مواد شیمیایی، کارایی سامانه 30% افزایش می یابد. نتیجه این پژوهش، تصفیه موثرتر آب، آسیب کمتر سازند، کاهش هزینه ها و صرفه جویی اقتصادی همراه با افزایش عمر مفید تاسیسات می باشد.
|
کلیدواژه
|
پایش خوردگی ,سیلاب زنی ,ازدیاد برداشت ,بازدارنده ,رسوب ,تصفیه آب ,مواد شیمیایی ,صاف کردن
|
آدرس
|
تهران، شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد, تهران، شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز, ایران, تهران، شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد, تهران، شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز, ایران, تهران، شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد, تهران، شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز, ایران, تهران، شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد, تهران، شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز, ایران, تهران، شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد, تهران، شرکت ملی نفت ایران، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز, ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Authors
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|